在生產(chǎn)一線,每一個細(xì)節(jié)的優(yōu)化都可能成為安全與效益提升的關(guān)鍵。晶華玻璃堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,聚焦增收、降本、挖潛,持續(xù)推進(jìn)設(shè)備技術(shù)改造與管理精細(xì)化,用實(shí)際行動詮釋了“小改進(jìn)大效益”的內(nèi)涵。
近日,動力設(shè)備部空壓站在節(jié)能挖潛上邁出堅(jiān)實(shí)一步。
空壓機(jī)日均耗電量近8000kWh,是典型的能源消耗重點(diǎn)單元。技術(shù)員張振興在日常巡檢中發(fā)現(xiàn),空壓機(jī)頻繁啟停,僅睡眠1分鐘又重新啟動,造成電能浪費(fèi)。
他結(jié)合近期用氣規(guī)律和設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),提出調(diào)整“最短運(yùn)行時間”參數(shù)的設(shè)想:將原設(shè)定的10分鐘延長至15分鐘,以延長睡眠周期、減少啟動頻次。
調(diào)整后空壓機(jī)運(yùn)行模式明顯優(yōu)化。每兩個加卸載周期內(nèi)總睡眠時間顯著增加,啟動頻率降低50%,日均節(jié)約電量超300kWh,全年可節(jié)電超10萬kWh,相當(dāng)于減少碳排放近百噸,節(jié)能成效顯著。
生產(chǎn)運(yùn)行部原料團(tuán)隊(duì)最近在研究如何進(jìn)一步提高叉車的作業(yè)穩(wěn)定性,促進(jìn)生產(chǎn)效率和安全效能的提升。
原料之前一直使用自制吊桿裝置,將貨叉倒置并加裝自制吊桿固定于叉車架上解決臨時吊運(yùn)需求,但結(jié)構(gòu)缺陷逐漸顯現(xiàn),需定期更換,增加了成本支出,更存在安全隱患。
對此,原料團(tuán)隊(duì)聯(lián)合動力設(shè)備部成功實(shí)施技改,摒棄了傳統(tǒng)依賴貨叉的簡易結(jié)構(gòu),改為外協(xié)定制專用吊桿,并通過固定滑塊直接安裝于叉車架上,整體重量更輕、結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固,操作更加便捷,操作穩(wěn)定性和安全性大大增加,并且每年可節(jié)約成本5000余元。
此外,倉儲部通過在叉車吊臂底部加裝限位支撐裝置,有效解決了玻璃吊運(yùn)作業(yè)中叉車吊臂頻繁下降導(dǎo)致底部頂絲觸地?fù)p壞的問題,實(shí)現(xiàn)了下降過程的物理保護(hù),避免了頂絲彎曲、脫落現(xiàn)象,既延長了設(shè)備使用壽命,也保護(hù)了地面設(shè)施,提升了作業(yè)安全性與維護(hù)便利性。
增收靠創(chuàng)新,降本靠細(xì)節(jié),挖潛靠智慧。
一系列看似微小的技術(shù)改進(jìn),背后是員工主動作為、精益求精的匠心體現(xiàn)。從空壓機(jī)參數(shù)優(yōu)化到叉車吊桿革新、吊臂限位保護(hù),每一項(xiàng)舉措都緊扣安全、效率、成本三大核心,真正實(shí)現(xiàn)了隱患消除、效率提升與資源節(jié)約的多贏局面。